|
G8MNY > TECH 31.03.24 09:30l 139 Lines 6665 Bytes #999 (0) @ WW
BID : 4448_GB7CIP
Read: IU4JRU GUEST
Subj: Rotator Kenpro KR400rc info
Path: IZ3LSV<I0OJJ<GB7CIP
Sent: 240331/0826Z @:GB7CIP.#32.GBR.EURO #:4448 [Caterham Surrey GBR] $:4448_GB
From: G8MNY@GB7CIP.#32.GBR.EURO
To : TECH@WW
By G8MNY (Updated Jan 23)
(8 Bit ASCII graphics use code page 437 or 850, Terminal Font)
This is a reliable rotator with manual L & R switches & servo motor driven
heading 360ø readout. It is simular to several ranges of models offered by
different makers. It is almost identical to the KR600, that just has an extra
wire & added motor stop switches.
/ºº\
____________________ ³ ºº ³ Stub Mast
³ .-"~"-. ³ ³~-._ ³ ºº ³ Clamp Castings
³ /' | `\ ³ ² ³ ³ __³_ºº_³__
³| | |³ ³ ³ ³ ³
³³ " ³³ ³ ³ 5 Wire ³__________³ ROTATOR
³ \ / ³ ³ ³ Cable ³________³
³ `ú.___.ú' ³[-][-]³ _.Ù ³ ºº ³ À option flat
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁ~ Support ³ ºº ³ base plate
CONTROLLER Mast Clamp³ ºº ³
\ºº/
DIAGRAM __
/Dial\
oÄÄÄÄÄ´Motor ÃÄÄÄÄo1
³ \.__,/ ³ Dial
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ÃÄÄÄ´ Motor
2 ³ D1 C1 ³ Drivers
ÚoÄÄ)Ä´>ÃÄÂÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄ)ÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄR5ÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+13V
³ ³ ³ ³ === ³ ³ ³ R3 _³_ ===C5
³ ³ ³ ³ ³C4 ³ ³ \³ ³ D7\_/, _³_ SERVO
³ ³ À´<ÃÄ)ÄÄ´ ³ ³ ÃÄÄ´ 13v_³_ LOOP
³ ³ D2 ³ ³ ³ ³ e/³ ³ «Q4 GAINÚÄÄÄ>
³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ _³_D5 ,/3ÃÄÄÄÄÄÂÄL1ÄÄÄ>VR1
³ ³ ³ ³ ³ ³ R1 \_/ ÚÄR7ÄÄÄÂÄR9ÄÂ<1 ³ === ÃÄÄÄ>
14V³ ³ ³ ³ === ³ ³ ³ ³ ³ ³ `\2ÃÄ¿ _³_C7 ³
º( ³Bridge³ ³ ³C2 ³ ³ ³ ³ ,/2ÃÄÙ ÀÄR11ÄÄ´ //// ³
º( ³ Rec ³ ³ ³ ÀÄÄ´ ÃÄÄÄÁ<6 ³Q3 R13 Balanced ³
º(____o___ ³ ³ ³ ³ ³ `\3ÃÄ¿ ÚÄR12ÄÄ´ Comparitor ³
º( ³ _³_ ³ ³ ÃÄÄÄ¿ ³ _³_ ³ ³ ,/6ÃÄÙ ³
Powerº( ³ ³ ³ ³ _³_ R2 \_/D6 ÃÄR10Á<7 ³ ³
o/ o¿º( (B1) ³ ³ ³ ³e ³ ³ `\5ÃÄÄÄÂÄÄÄL2ÄÄÄÄÄÙ
)º ³ ³ D3 ³ ³ ³ \³ ³ R8 «Q4 === RFI
)º ³ ³ ÚÄ´>ÃÄÙ ³ ===C3 ÃÄÄ´ _³_ C8_³_ filter
)º ³ ³ ³ D4 ³ ³ /³ R4
1A )º ÀÄÄoÄÁÄ´<ÃÄÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄR6ÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ -13V
ÄoÄoÙº 3 _³_ ===C6
Fuse º D8 \_/, _³_
º 13V_³_
º 5R
º _______________________o\ o___________________* 5 *___())))___
º( ____o RIGHT ³ AC Cap MOTOR ³
º( ³ === C12 WINDINGS ³
º( 26V ³_o\ o_________³_________* 4 *___())))___³
º( 2A (32V off load!) o LEFT 5R ³
º(______________________________________________* 6 *___________³
Motor Common
+13V ÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄR14ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ ³ 8
³ ÚÄÄ)ÄÄÄÂÄÄoÄÄÄÄ¿
<ÄÄÄÄ)ÄR15ÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ ³ ³ R23 ÚÄÄÄ>RV3
VR1 ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³CAL
<ÄÄÄÄ)ÄÄÄÄÄ)ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ)ÄÄÄÄÄÄÄ)ÄÄ)ÄÄÄ)ÄÄo15 ³
³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ RESISTANCE
³ ³ ³ ÚÄÄÄ´ ³ ÃÄÄoÄÄÄÄÙ BRIDGE
³ ³ ³ R21 VR2 ³ R24 9 DIAL
ÃÄÄÄÄÄ)ÄÄÄÄ¿ ³ ÀÄÄÄ´ ÀÄÄÄÁÄÄoÄÄÄÄ>VR4
³ ³ ³ ³ ³ 7 ³500R
³ R16 ³ ³ ³ 10 ³
³ ³ R18 ÀÄÄÄÄÄÄÄ)ÄÄÄÄÂÄÄÄÄoÄÄÄÄÄÙ
=== \³ ³ Current ³ R25 ROTATOR
C9³ Q5 ÃÄÄ´ Limiter R22 ÀÄÄÄÄoÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂ* 2 *ÄÄÄ>VR5
³ e/³ \³ C10 ³ 6 ³ ³500R
³ ³ Q6 ÃÄÄÂÄR19Ä¿ ³ C11=== ³
³ ³ e/³ === ³ ³ 5 ³ ³
-13V ÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄR20ÄÁÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄoÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁ* 3 *ÄÄÄÄÙ
o = Internal PCB wiring points * = External Terminals
COMPONENT
No R | No R C D Q VR L B
13 10k | 1 220 10n 1N4002 2SC1815 20k 220uH 14V Bulb
14 1k | 2 220 100u 1N4002 2SA1015 20k 220uH
15 1k | 3 10k 100u 1N4002 LM 741 10k
16 390 | 4 10k 10n 1N4002 NMJ4558 500
17 820 | 5 150 10n 1S1588 2SC1815 500
18 47k | 6 150 10n 1S1588 2SC1815
19 33k | 7 560k 10n WZ130
20 330 | 8 560k 10n WZ130
21 10k | 9 10k 100u
22 1k | 10 10k 10n
23 820 | 11 150k 10n
24 5k6 | 12 150k 100u AC
25 2
Common faults..
I have seen on more than one occasion, a split in the plastic pinion on the DC
dial motor. This causes the dial hunting as the display servo can't find the
matching dial pot balance. The cure is to remove the motor carefully slide the
pinion off. Roughen up the D shaped shaft, & using a resin glue, glue back on
the pinion, maintaining pressure across the crack until the glue has hardened,
then reassemble & test.
John G0JOP has had to replace the op-amp on his, I bet this was due to static
or mis-wire on pin 15 straight into the IC! Adding a few k ohm in series with
the inductors L1 & L2 & 4 diodes on inputs to +/- rails may give protection!
A problem Bryan G6ODE found was a loose pinion gear on the motor shaft in the
rotator, that glued up OK as a fix.
Another problem Brian G8VPR mentions is the Rotator Pot going open circuit, so
this the circuit should help do tests.
MODIFICATIONS
I use mine for /P work & have done some mods...
1/ Add a 22R in series with the lamp, to improve lamp lifetime.
2/ Add an 8R 10W in series with motor common on the transformer (*6*) reduces
the super saturation of the motor on 240V 50Hz on low loss leads. As the
motor can work down to 18V with hardly any loss of torque, & for much longer
before it catches fire. (motor is nearly 100øC after 4 mins use!)
3/ Added a 0.47uF 300V AC across the 240V mains, to Power Factor correct the
permanent transformer load.
4/ Keep the pointer screw just loose enough for fine manual direction
adjustment.
5/ Wire colour coded labels & terminal screws.
6/ Heavy duty 6 way plug socket on long lead to ease dismantilling.
Why don't U send an interesting bul?
73 de John G8MNY @ GB7CIP
Read previous mail | Read next mail
| |